解決難題敢擔當,創新技改見實效
自主創新是企業進步發展的不竭動力。石灰廠生產科科長劉超將創新思維融入生產實踐,針對石灰窯生產中存在的問題勇于探索、敢于創新、對癥下藥,有效解決了生產難題,提高了生產效率。
雙膛窯是石灰廠的主體設備,采用雙膛并流蓄熱式燃燒工藝技術,由兩個窯膛相互交替煅燒和預熱石灰石。在生產過程中嚴重制約雙膛窯生產效率的幾個問題亟待解決:
一是煤氣氣動閥門由壓縮空氣驅動,壓力波動不穩定造成閥門因壓力保護而自動切斷,導致頻繁停窯。
二是窯膛煤氣熱值波動大,煤氣熱值低時廢氣溫度高,影響窯尾除塵布袋使用壽命并造成煙氣排放不達標。
三是窯膛切換燃料時,需要拆裝窯膛噴槍冷卻管道上的盲板和短接,拆裝效率低下,影響生產節奏。
為了徹底解決以上問題,劉超組織石灰廠有關專業人員專題研究并提出技改方案:一是將氣動閥門由壓縮空氣驅動改為氮氣驅動,有效防止閥門因壓力保護而自動切斷。二是在窯膛除塵總管上增加新風管和手動碟閥,引入自然風降低窯膛尾氣溫度。三是將窯膛噴槍冷卻管道上的盲板和短節改成軟密封手動碟閥,提高切換窯膛燃料的作業效率。
通過技改后制約石灰窯生產的幾個突出問題得到了徹底解決,效果十分明顯。閥門故障由每天20多次降為“零故障”;降低了窯膛尾氣溫度,防止了高溫燒損除塵布袋現象;窯膛切換燃料時間也從4小時縮短到2小時,有效的提高了生產效率。
創新永無止境。劉超面對生產過程中的問題,勇于擔責、敢想敢干、大膽創新,用小創新解決了生產中的大難題。在當前企業經濟效益下行的形勢下,公司在生產工藝、技術操作、節能降耗、安全環保、內部管理等存在的各種問題需要優化和創新,我們要發揚主人翁精神,集思廣益,群策群力,自主創新,為閩源鋼鐵提質增效添磚加瓦!